近期,軋鋼廠高線作業(yè)區(qū)緊扣“提質增效、升級轉型、綠色智能”三大主題,全員發(fā)力、深挖內潛,為生產順行提供強有力保障。
化繁為簡顯奇效
由于高線作業(yè)區(qū)2#軋機出口導衛(wèi)為盒體加夾板式,長時間運行后會出現(xiàn)孔型變大,導致軋線廢鋼,且2#軋機出口導衛(wèi)廢鋼后處理時間長、程序復雜。針對此問題,經作業(yè)區(qū)技術人員研究,決定將2#軋機出口去掉,并將跑槽延長直接與3架進口連接。經上線試用效果良好,大幅縮短了處理廢鋼時間,同時延長出口部位跑槽使用壽命,年創(chuàng)效50余萬元。
巧加裝置提效率
高線生產線停機檢修時,由于操作工不能及時對上集卷軸流風機進行停止,容易造成電能浪費。針對此問題,經作業(yè)區(qū)技術人員研究決定在操作臺安裝繼電器,當精軋過鋼時,上集卷軸流風機可進行自動控制,反之,上集卷軸流風機延時自動停止。此舉,有效控制了上集卷軸流風機造成的電能浪費,不僅降低人員勞動強度,而且節(jié)約電費2000元。
設備升級促生產
近日,高線作業(yè)區(qū)針對粗中軋閉口式軋機換輥操作用時過長進行設備技術攻關。通過設置軋輥標高值,增加下側壓裝置,制作橫梁調整裝置等舉措,有效節(jié)約換輥作業(yè)時長,同時確保了軋制過程中軋輥晃動最小,料型精準控制,促進了生產穩(wěn)定順行。
()
|
陜公網安備 61058102000140號