近期,煉鐵廠干部職工牢固樹立長期過“緊日子”的思想,立足崗位,發(fā)揮聰明才智,用實(shí)際行動創(chuàng)新實(shí)施了多項(xiàng)小技小改,全力挖潛增效,助推企業(yè)降本增效工作深入開展。
增設(shè)料位計(jì) 保生產(chǎn)
據(jù)了解,該單位高爐上料罐早期設(shè)計(jì)未安裝料位計(jì),放料過程中僅依靠上料閘控制料位。在實(shí)際生產(chǎn)中,因無料位計(jì),容易出現(xiàn)設(shè)備信號異常,導(dǎo)致時間延長而后料罐自動判空,造成料罐雙裝現(xiàn)象,不利于高爐正常生產(chǎn)。
為解決以上問題,該單位設(shè)備和工藝技術(shù)人員多次商討后,決定在上料罐位置增設(shè)料位計(jì),并進(jìn)行后料罐判空自動化程序修訂等措施,一舉消除了上述問題。改造后,不僅實(shí)現(xiàn)了正常生產(chǎn)中可任意選擇料罐判空方法,而且有利于高爐上料系統(tǒng)穩(wěn)定,降低了設(shè)備故障率,保障了高爐安全生產(chǎn)。
巧改模形 提質(zhì)量
改造前,由于高爐爐前撇渣器在澆筑過程中,烘烤熱量不均勻,輕則造成內(nèi)部拐角處反復(fù)燒損,撇渣器耐火層使用壽命短,重則影響高爐出鐵時間,導(dǎo)致爐況波動。
針對這一問題,該單位專業(yè)技術(shù)人員決定對撇渣器模具外形進(jìn)行改進(jìn),通過將撇渣器小井側(cè)直壁結(jié)構(gòu)改為斜壁結(jié)構(gòu)、中部加裝通氣管等措施,有效保證了高爐正常出鐵時間。改造后,不僅使高爐撇渣器使用壽命延長了一倍,而且確保了鐵水時刻處于高溫狀態(tài),有利于高爐正常放鐵。
增設(shè)過濾器 降成本
該單位高爐爐頂齒輪箱系統(tǒng)采用“水冷氮封”工藝原理。在實(shí)際生產(chǎn)中,若氮?dú)鈮毫Σ环€(wěn),爐內(nèi)爐塵可能進(jìn)入齒輪箱,最終堆積在環(huán)水槽。既不利于廢水正常排放,且容易造成齒輪箱工作溫度升高,影響高爐正常生產(chǎn)。
為確保高爐高效生產(chǎn),該單位設(shè)備技術(shù)人員決定在齒輪箱水泵出口增加Y型過濾器,確保水中污物及時排出。經(jīng)過實(shí)施,既改善了水循環(huán)水質(zhì),進(jìn)一步暢通了廢水排放水路,同時減少了每次檢修更換水箱排污閥門頻次,預(yù)計(jì)年可節(jié)省備件費(fèi)用2萬余元。
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