進入12月份,煉鐵廠一線員工堅持從小處著手,從細節(jié)做起,立足崗位、開動腦筋,不斷革新技術、攻克難關,將點滴智慧匯聚成降本“波瀾”,結出累累碩果。
增強強度 消除隱患延壽命
據了解,該單位2#3#4#高爐渣水分離共四個水渣大倉,每個容量約320噸。在實際生產中,由于水渣大倉下部卸料管為聚氨酯材質,容易出現(xiàn)管夾閥破損漏渣現(xiàn)象,且管夾閥加緊位置位于高空位置,維修難度較大,不利于安全生產。
為解決這一難題,該單位設備技術人員在多次對標后,決定將原有卸料管聚氨酯材質變?yōu)橄鹉z材質,利用廢舊的EP高耐磨輸送帶,將其切頭硫化制作成橡膠卸料管等舉措,更好地滿足了實際生產需求。改造后,不僅卸料管使用壽命從1個月延長至3個月,降低了維修頻次,而且有效促進了安全高效生產,預計年可節(jié)省維修費用29.23萬元。
升級設備 節(jié)能降耗保生產
該單位450㎡燒結二次混合機傳動裝置為限矩型液力耦合器,如若燒結機處于高頻率生產,二次混合機負荷電流將由58A增大至65A,容易導致液力偶合器故障頻發(fā),造成非計劃性停機,不利于高效生產。
針對以上問題,該單位工藝和電氣技術人員多次商討后,決定選取具有體積、重量、轉動慣量小、無須潤滑免維護和安全保護功能等特性的同等功率鋼球式軟啟動聯(lián)軸器替換液力耦合器,并采用鼓型安全銷聯(lián)接聯(lián)軸器主、從動端,加裝糾偏減振裝置,一舉消除了上述問題。改造后,鋼球式軟啟動聯(lián)軸器使用壽命可達3年以上,年可節(jié)約備件成本費用12萬元。
管道保溫 穩(wěn)產順行高效益
以往,該單位5#高爐荒煤氣管道采用巖棉加鋁片包覆保溫,但因荒煤氣總管跨度較大,造成熱量損失快,容易結露粘結布袋,導致布袋失去工作能力和荒煤氣管道堵塞嚴重,為高爐煤氣發(fā)生量、高爐生產系統(tǒng)帶來較大影響。
為了保障荒煤氣管道保溫效果,該單位通過在荒煤氣總管管道外圍敷設一圈焊管,再通入蒸汽進行煤氣管道伴熱,最后利用巖棉鋁皮包覆保溫等措施,有效降低了荒煤氣熱量損失。改造后,進入布袋前荒煤氣溫度提高5-10℃,提高了每噸鐵水高爐煤氣發(fā)生量,年可創(chuàng)效百萬元以上。
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