2月份,軋鋼廠棒一作業(yè)區(qū)一線員工兩眼向內,從大處著眼小處著手,深挖內潛,通過一系列小改造降成本、保安全、促生產,提質增效成效顯著。
改造一:聯(lián)鎖改造保安全
改造前,該區(qū)域成品2#、3#、4#行車主鉤扁擔梁停至高于駕駛室位時,小車移動易造成扁擔梁與駕駛室碰撞,存在重大安全隱患。為解決此問題,經(jīng)技術人員研究討論,決定在駕駛室旁加裝限位,同時將主鉤高限位與小車限位聯(lián)鎖,實現(xiàn)了當主鉤扁擔梁高于駕駛室位時,小車行至駕駛室旁限位處,小車禁止運行,從而杜絕了不安全事故發(fā)生,確保了駕駛室人員的人身安全。
改造二:裝置升級促穩(wěn)定
該區(qū)域K1自動壓料裝置原采用變頻器控制變頻電機來實現(xiàn)自動壓料功能,該系統(tǒng)存在精度低、加速性能差等缺點,無法滿足自動壓料的要求。為解決這一難題,經(jīng)技術人員研究討論,決定上線伺服系統(tǒng)。伺服電機精度高、響應快,且可在自動與手動壓料之間切換自如,完全滿足自動壓料要求。該系統(tǒng)上線以來,壓料精確,運行穩(wěn)定,不僅有效避免了人工壓料的安全風險,而且滿足生產需求,年綜合創(chuàng)效20萬元。
改造三:電磁閥改造提效率
改造前,冷剪離合器電磁閥不工作時,維修人員必須使用萬用表對電磁閥線圈進行測量才能判斷其好壞,費時又費力。針對此問題,經(jīng)技術人員研究,決定在電磁閥線圈兩端并聯(lián)指示燈,用以指示電磁閥工作狀態(tài)。改造后,人員通過指示燈可直觀判斷電磁閥是否工作,不僅便于人員判斷故障,而且提高了故障處理效率,減少了人員勞動強度,年綜合創(chuàng)效2.2萬元。
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