一季度以來,軋鋼廠高線作業(yè)區(qū)在“抓生產(chǎn)、促安全、保穩(wěn)定、提指標”的同時,引導一線青年員工立足崗位,從細處著手,通過小技小改深挖內(nèi)部潛力,助力企業(yè)提質(zhì)增效。
嚴控開軋溫度,穩(wěn)定鋼材性能
軋制溫度是軋鋼生產(chǎn)工藝控制的重點,為進一步穩(wěn)定線材鋼材力學性能,技術人員決定對開軋溫度穩(wěn)定性進行攻關。即在加熱爐出爐輥道中段安裝熱金屬監(jiān)測器,對自動化程序進行優(yōu)化,通過運行時間對各階段的異常進行判斷,從而控制出爐輥道停車,實現(xiàn)自動讀取輥道速度監(jiān)測鋼坯運行的目的,確保鋼坯開軋溫度的均勻性,提升鋼材性能穩(wěn)定性。
巧改吐絲機托板,穩(wěn)定吐絲質(zhì)量
吐絲機是收集軋制成卷線材的關鍵設備,托板主要作用是調(diào)整吐絲機吐絲后線圈落點位置,實現(xiàn)線圈平整均勻鋪在冷卻輥道上。由于吐絲機原托板為電動機驅(qū)動調(diào)整托板,生產(chǎn)過程中故障多、難修復,影響生產(chǎn)。針對此問題,經(jīng)技術人員研究,決定對托板進行改造,利用廢舊導衛(wèi)耐磨板加工導向桿并進行焊接,達到使用要求。改造后,調(diào)整方便精準,不僅滿足生產(chǎn)需求,同時年節(jié)約備件費用2萬余元。
改進扭轉導衛(wèi)尺寸,降低勞動強度
扭轉導衛(wèi)是軋鋼生產(chǎn)中不可或缺的重要輔助設備,由于模塊軋機改造時孔型發(fā)生變化,導致粗軋7架出料后鋼頭翹起或彎曲,容易產(chǎn)生廢鋼,且增加人員勞動強度。針對此問題,經(jīng)技術人員研究討論,決定重新設計加工導板,對導輥密封蓋進行改進,從而防止軋件碰撞造成扭轉角度發(fā)生變化。改造后,上線使用效果良好,粗軋7架出料再未出現(xiàn)翹頭或彎曲現(xiàn)象,大幅降低了人員勞動強度。
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