近期,軋鋼廠棒二作業(yè)區(qū)以“穩(wěn)增長、保增長”為目標,引導全體干部職工立足本職,集智凝智,對影響生產(chǎn)的難題進行技術(shù)攻關(guān),為生產(chǎn)穩(wěn)定順行提供強有力支撐。
“小改造”穩(wěn)生產(chǎn)保安全
改造前,加熱爐出口安裝的除磷裝置由于水壓較小,導致鋼坯除磷效果差,加之出爐鋼坯翻鋼時,需人員到現(xiàn)場翻開蓋子,費時費力,影響生產(chǎn)。為解決這一難題,經(jīng)技術(shù)人員研究,決定在除磷裝置上增加一組壓縮空氣增壓管道,提高除磷效果。同時利用廢舊槽鋼、鏈條、電磁閥等制作自動翻蓋裝置,將信號引入操作臺電腦畫面。改造后,降低了人員勞動強度,提高了工作效率,確保了生產(chǎn)穩(wěn)定順行。
“小措施”促生產(chǎn)降能耗
該作業(yè)區(qū)各規(guī)格軋制綜合電耗偏高。經(jīng)技術(shù)人員查看,發(fā)現(xiàn)導致電耗增加的主要原因是鋼坯加熱不均造成的。針對此問題,經(jīng)技術(shù)人員研究,制定實施方案,決定對工藝操作進一步優(yōu)化,要求加熱爐操作工結(jié)合鋼坯成分、鋼材性能和熱裝情況,及時調(diào)節(jié)加熱溫度,提高鋼坯加熱速度和加熱質(zhì)量,避免造成能源消耗。該措施實施后,不僅降低了粗中軋電機負荷,而且節(jié)約了電耗和煤氣消耗。
“小優(yōu)化”穩(wěn)工藝提指標
負差穩(wěn)定率是軋線生產(chǎn)穩(wěn)定順行的重要指標之一。近期,針對各規(guī)格軋制負差不穩(wěn)定現(xiàn)象,該作業(yè)區(qū)技術(shù)人員集思廣益,決定對成品孔型加工誤差進行優(yōu)化,同時細化生產(chǎn)過程工序控制,強化鋼坯加熱質(zhì)量,通過一系列措施實施,負差穩(wěn)定控制得到明顯提升。其中,軋制φ18和φ20規(guī)格負差穩(wěn)定率提升至66.69%,為成材率提升提供了有力支撐。
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