今年上半年,煉鐵廠干部員工牢固樹立長期過“緊日子”思想,聚焦“低成本、高效益”經營之本,堅持以降本增效為切入點,持續(xù)開展創(chuàng)新創(chuàng)效活動,破解降本難題,助力公司早日打贏止虧減損、降本增效攻堅戰(zhàn)。
降磨損 DIY篩板解難題
據(jù)了解,該單位高爐水渣是通過皮帶運輸進入高爐渣水分離渣倉中。但在實際生產中,由于循環(huán)水池中的積渣容易形成大塊渣,長期將造成皮帶和渣倉部件等磨損,導致渣倉下料反復出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。
為解決以上問題,設備技術人員決定利用篩板的過濾性、耐磨、防腐蝕性能,通過測量管夾閥和溜槽口徑,切割廢舊鋼板制作小于管夾閥口徑的篩板,并加裝至落渣溜槽上方,以提高設備運行率。改造后,避免了大塊渣對皮帶、渣水分離渣倉倉壁和管夾閥的磨損,解決了渣倉堵塞下料難等問題,預計年可降低維修費用約50萬元。
提速度 廢舊皮帶來引路
改造前,由于該單位4#高爐渣水分離渣倉落料筒口徑起初設計過小,放料過程中,不僅耗時耗力,而且容易造成渣倉落料筒堵塞,導致維修人員勞動強度加大。
針對這一問題,維修人員決定對落料筒進行擴容改造,利用廢舊皮帶制作“大口徑”落料筒,并與原口徑進行比對試驗,找出最佳的落料筒口徑。經過維修人員多次測量、切割、粘接、安裝和驗證,最終落料時長由原來每車10分鐘減少為4分鐘左右,大幅節(jié)約了設備費用,降低了人員勞動強度,預計年可節(jié)約維修費用10.8萬元。
延壽命 長嘴油壺添效益
托輥是輸送帶使用壽命的重要部件之一。雖然外形小、結構簡單,但托輥的運行性能直接影響輸送皮帶的性能,其使用效果和維護保養(yǎng)尤為重要。
為進一步保障設備使用性能,該單位針對托輥日常維護保養(yǎng),結合其外形、材質等,定時定期對托輥進行專項檢查及潤滑。同時針對平行托輥不易潤滑等問題,在出鐵間隙利用長嘴油壺體積小、送油嘴細長優(yōu)勢,快速對平行托輥進行稀油潤滑,延長使用壽命。經過兩個月的運行,每月可減少托輥20個,預計年創(chuàng)效2.8萬元。
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