元月份,煉鐵廠電氣作業(yè)區(qū)全員立足崗位,兩眼向內(nèi)、上下齊心、自我加壓,堅持從技術改造、崗位創(chuàng)新入手,攻堅克難,推進降本增效工作不斷深入。
預警限位改造 保安全
改造前,該單位機車拉運鐵水罐到4#爐底兌罐時需先將加蓋裝置打開,再進入爐底進行兌罐。日常作業(yè)過程中,若發(fā)生人員誤操作,造成機車進入爐底時,加蓋裝置未打開,則會引起鐵水兌罐外溢,影響生產(chǎn)。
為確保安全生產(chǎn),該單位電氣技術人員決定對機車進行控制改造,通過在兌罐口50米處安裝光電感應限位開關,同時重新敷設線路,在兌罐口安裝旋轉(zhuǎn)式聲光警報器。改造后,若兌罐作業(yè)操作人員未及時打開加蓋裝置,便會觸碰預警限位,報警器接收到信號后第一時間進行報警,提醒調(diào)車員及時開蓋,避免誤操作造成設備事故,預計年可節(jié)約維修費用9萬余元。
自動控制改造 促順行
該單位265㎡燒結(jié)機混2#皮帶空氣炮因早期設計原因,現(xiàn)場無法自動控制。實際生產(chǎn)中,若混2#皮帶長時間運轉(zhuǎn),容易導致下料口積料,造成下料堵塞不暢,制約正常生產(chǎn)。
針對這一問題,該單位電氣維修人員結(jié)合現(xiàn)場實際情況,通過在混2#皮帶電腦控制系統(tǒng)上制作自動控制程序,并提前設定好預計時間。改造后,當?shù)竭_時間預警后,空氣炮自動開啟運行,疏通堵料,防止堵塞,確保了系統(tǒng)穩(wěn)定運行。同時避免了大塊料堵塞料口引起的生產(chǎn)中斷事故,且可推廣應用至其他燒結(jié)機空氣炮自動控制,預計年可降低維修費用5.72萬元。
保護系統(tǒng)改造 降成本
據(jù)了解,該單位原一2系統(tǒng)取3#皮帶為單系統(tǒng)供料,是450㎡燒結(jié)機供料的關鍵設備。自運行以來,因取3#皮帶電機保護器無實時電流監(jiān)控曲線,容易導致電機失去保護后燒損,直接影響系統(tǒng)正常供料。
為解決上述問題,該單位技術人員通過將原老式保護器改造為電流傳感器保護器,并在主控電腦畫面上加裝取3#皮帶電機電流顯示及曲線圖等措施,實現(xiàn)了可隨時查看取3#皮帶電機瞬時電流及運行趨勢,預防了設備事故發(fā)生。改造后,大幅減少了設備維修頻次,且保障了取料系統(tǒng)的安全運行和450㎡燒結(jié)機正常供料,預計年可降低備件消耗3.3萬元。
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