近期,軋鋼廠以內(nèi)部挖潛增效為著力點,引導全體干部職工立足崗位,攻堅克難,集智凝智解決生產(chǎn)難題,助力公司打贏扭虧為盈攻堅戰(zhàn)。
巧改進口導管穩(wěn)生產(chǎn)降成本
吐絲機是高速線材吐絲成卷的關(guān)鍵設(shè)備。在生產(chǎn)過程中,吐絲機進口端帶水導致設(shè)備潤滑油檢測超標,影響設(shè)備安全運行,加之在油品凈化過程中,油品容易流失,無形中增加了費用。針對此問題,經(jīng)電氣技術(shù)人員研究討論,決定對高速線材吐絲機進口導管進行改造,將冷卻水流入排水管道,避免冷卻水侵入吐絲機,徹底解決了潤滑油含水量超標的問題,不僅滿足了設(shè)備運轉(zhuǎn)需求,而且降低了油品費用,年綜合創(chuàng)效1.3萬元。
增設(shè)潤滑點檢提質(zhì)增效顯著
該單位技術(shù)員在點檢過程中發(fā)現(xiàn)棒三作業(yè)區(qū)加熱爐爐底旋轉(zhuǎn)接頭活動拉桿鎖環(huán)磨損嚴重,容易造成蒸汽泄漏,影響人員操作。針對此問題,經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場勘查,發(fā)現(xiàn)加熱爐運行時,拉桿鎖環(huán)受縱向拉力,且輕微往復運動,導致磨損較大。由于原先此處無潤滑要求,針對此現(xiàn)狀,將此處潤滑納入加熱爐點檢范圍,經(jīng)過定期跟蹤,潤滑效果滿足設(shè)備運行需求,無摩擦聲音出現(xiàn)。此舉不僅提高了加熱爐設(shè)備運行穩(wěn)定性,減少設(shè)備磨損,延長了設(shè)備使用壽命,而且年節(jié)約備件費用1.1萬元。
優(yōu)化程序破解難題創(chuàng)造效益
該單位棒一作業(yè)區(qū)1#飛剪前熱檢檢測到紅鋼信號后會延時剪切,因工藝要求,在6架出口處安裝控水管,由于控水管噴水會造成熱檢信號不穩(wěn)定,導致飛剪在正常過鋼期間信號錯誤,容易造成廢鋼。為解決這一難題,經(jīng)技術(shù)人員研究探討,決定在原有控制程序的基礎(chǔ)上,優(yōu)化飛剪動作程序,當動作程序檢測到6架有過鋼電流信號時,飛剪不允許動作,確保軋線穩(wěn)定順行。改造后,上線運行效果良好,年創(chuàng)效15.6萬元。
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