近日,煉鐵廠緊扣“提質(zhì)增效、升級(jí)轉(zhuǎn)型、綠色智能”三大主題,引導(dǎo)一線(xiàn)職工立足自身崗位,發(fā)揮聰明才智,用實(shí)際行動(dòng)創(chuàng)新實(shí)施多項(xiàng)小技小改,助力企業(yè)全力打贏“穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)、降本增效、扭虧為盈”三大翻身仗。
壓力控制實(shí)現(xiàn)節(jié)資降耗
高爐油站冷卻器是液壓系統(tǒng)和潤(rùn)滑系統(tǒng)中普遍使用的一種油冷卻設(shè)備,工作原理是將具有一定溫差的兩種流體介質(zhì)實(shí)現(xiàn)熱交換,從而達(dá)到降低油溫,保證系統(tǒng)正常運(yùn)行的目的。但在實(shí)際生產(chǎn)中,因冷卻水壓力大于油側(cè)壓力,容易造成冷卻器泄漏和冷卻水進(jìn)入油管,導(dǎo)致油液變質(zhì)和設(shè)備故障停機(jī)。
為解決這一問(wèn)題,該單位工藝技術(shù)人員通過(guò)在冷卻水管道上安裝壓力表、設(shè)置冷卻水壓力控制上限等措施,一舉避免了冷卻器泄漏和冷卻水進(jìn)入油管等現(xiàn)象。改造后,不僅油站冷卻器故障率大幅實(shí)現(xiàn)下降,保障了正常生產(chǎn),而且使設(shè)備使用壽命延長(zhǎng)至12個(gè)月以上,預(yù)計(jì)年可節(jié)約備件費(fèi)用18萬(wàn)元。
雙軸改造實(shí)現(xiàn)高效利用
雙軸加濕機(jī)在高爐布袋除塵、重力除塵中廣泛應(yīng)用,但因使用過(guò)程中頻繁發(fā)生堵塞,且維修難度大,導(dǎo)致設(shè)備使用壽命縮短。
針對(duì)以上問(wèn)題,該單位崗位工與設(shè)備技術(shù)人員強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量磨損部位旋轉(zhuǎn)軸尺寸,決定拆除現(xiàn)場(chǎng)磨損軸封壓蓋,并通過(guò)在輸灰主管道加裝流量控制軸套、在旋轉(zhuǎn)軸上焊接清理裝置,有效提升了輸灰效果,減輕了設(shè)備零部件磨損。改造后,設(shè)備不僅可實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)維修,大幅提高了運(yùn)行率,而且減少了設(shè)備維修頻次,降低了員工勞動(dòng)強(qiáng)度,年可降低成本30余萬(wàn)元。
“雙保險(xiǎn)”改造延長(zhǎng)設(shè)備壽命
該單位高爐上料皮帶經(jīng)長(zhǎng)期使用后,輕則易發(fā)生皮帶跑偏,造成皮帶邊磨損脫膠分層,重則造成皮帶跑偏撕裂,導(dǎo)致高爐上料系統(tǒng)非正常停機(jī),不利于高爐爐況穩(wěn)定。
為全力確保高爐正常供料,該單位決定采用“雙保險(xiǎn)”方法提高皮帶使用壽命,預(yù)防此類(lèi)事故發(fā)生。通過(guò)在皮帶機(jī)上加裝重型四連桿自動(dòng)糾偏裝置、原有上料皮帶清掃器更換為無(wú)動(dòng)力滾刷清掃器等舉措,進(jìn)一步保障了安全生產(chǎn)。改造后,當(dāng)皮帶發(fā)生跑偏,崗位工只需通過(guò)力臂和轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)旋轉(zhuǎn)軸運(yùn)動(dòng),便可及時(shí)調(diào)整皮帶跑偏。同時(shí)無(wú)動(dòng)力滾刷清掃器可及時(shí)清掃皮帶機(jī)運(yùn)輸帶的粘接料,減少皮帶機(jī)運(yùn)輸帶磨損,延長(zhǎng)了皮帶使用壽命。
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