近期,煉鐵廠緊扣“提質(zhì)增效、升級轉(zhuǎn)型、綠色智能”三大主題,干部職工牢固樹立長期過“緊日子”思想,集智聚力、創(chuàng)新創(chuàng)效,全力助推企業(yè)早日打贏“穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)、降本增效、扭虧增盈”三大翻身仗。
護軌“整形手術(shù)” 以點帶面降成本
該單位3#高爐彎道鐵水運輸線路因24#道岔導(dǎo)曲半徑為110米,且彎道曲線末端沒有引軌。當(dāng)載滿高溫鐵水的運輸機車通過該曲線時,容易造成道岔尖軌磨損,導(dǎo)致道岔曲尖軌使用壽命大幅下降,維修更換頻次倍增。
為解決這一問題,該單位鐵路技術(shù)人員經(jīng)多次現(xiàn)場勘查,決定將曲線外軌作為基本軌,通過向內(nèi)撥動內(nèi)軌加寬軌距、加裝曲線道岔護軌等舉措,既保證了運輸車輛安全運行,預(yù)防了車輛掉道等危險,又大幅降低了維修頻次和備件費用,預(yù)計年可降本4萬余元。
延長股道線路 點線聯(lián)動提效率
該單位第8股道鐵路為維修鐵水罐專用線路,主要作用是停放待維修的鐵水罐,使用橋式起重機進行扒罐等維修作業(yè)。在實際生產(chǎn)中,受該股道原設(shè)計原因,該股道僅可停放5個待維修的鐵水罐,不能滿足“隔二翻三”高效修罐模式,不利于高爐正常按時放鐵。
針對以上問題,該單位召開專題研討會,通過將該股道鐵路橫向向外撥道0.8米、縱向延長鐵路盡頭線20米等措施,成功使停放鐵水罐數(shù)量增加至8個。改造后,不僅實現(xiàn)了高效調(diào)配冷、熱處理等維修作業(yè),提升了維修效率,而且進一步保障了作業(yè)人員作業(yè)安全,累計年可創(chuàng)效50萬元。
鋼軌“翻身”利用 連線成面創(chuàng)效益
據(jù)了解,該單位鐵路運輸線由于線路較長,造成每年下線停運的廢舊鋼軌較多。傳統(tǒng)處理方式是將廢舊鋼軌集中堆放,作為廢鋼熔化。
為進一步挖掘廢舊備件效益,該單位發(fā)現(xiàn)廢舊鋼軌多為一側(cè)磨損,另一側(cè)符合上線運行標準。為此,設(shè)備維修人員結(jié)合在線運行的鋼軌磨耗程度,決定將每次更換下來的道岔及曲線鋼軌集中回收、分類統(tǒng)計,分主次和用途兩類將鋼軌“翻身”繼續(xù)上線使用,并配套做好設(shè)備“一班三查”點檢和潤滑工作,大大減少了備件更換量,實現(xiàn)了廢舊備件二次上崗,年可降低生產(chǎn)成本8萬余元。
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