二季度以來,軋鋼廠積極踐行“極致能效”工作理念,以“零能耗軋鋼”為目標,開動腦筋出實招,兩眼向內挖潛力,通過一系列技術改造,減少能源消耗,提高用能效率。
風機降頻調控節(jié)電
風機是加熱爐區(qū)域主要耗電設備。目前,該單位風機均為變頻控制,在日常運行過程中,風機運行頻率在45Hz左右,由于風機長期處于高頻運行,用電量較大。為進一步降低電耗,該單位指定專人負責日常監(jiān)測,記錄不同工況下風機運行頻率、低頻運行的電能消耗數(shù)據(jù),找出最低電能使用頻率,并制定實施方案,在各生產線推廣使用。根據(jù)數(shù)據(jù)監(jiān)測,在不影響生產穩(wěn)定和設備運行的情況下,風機降頻較之前降低7Hz。按照12臺風機計算,年創(chuàng)效約60萬元。
減少軋機空轉降本
該單位在正常生產軋制過程中,保溫、換號及處理在線故障時均會出現(xiàn)軋機空轉情況,增加能源消耗。針對此問題,該單位組織技術人員增設軋機空轉報警程序,正常生產軋制過程中,當軋機空轉時長超過該規(guī)格軋制間隙時,畫面程序便會報警,提醒操作工及時調整生產節(jié)奏,提高小時過鋼量,減少軋制間隙空轉消耗。同時對粗軋區(qū)、中軋區(qū)、精軋區(qū)軋機分別做連續(xù)5分鐘以上的空轉數(shù)據(jù)統(tǒng)計程序,按照日期、時間、空耗次數(shù)、空耗時長記錄功能進行統(tǒng)計,增強操作工節(jié)能意識。改造后,大幅降低了軋機空轉消耗,年創(chuàng)效約10萬元。
改變控制方式增效
該單位高線分鋼輥道是雙高線軋制流程的重要環(huán)節(jié)。由于分鋼輥道電耗相對較高,加之分鋼輥道全時段運行過程中,與4#、5#軋機的運行線速度不匹配,容易造成分鋼輥道輥子磨損,影響生產。針對此問題,技術人員進行技術改造,通過改變分鋼輥道的控制方式,避免分鋼輥道與4#、5#軋機同時運行,有效降低了分鋼輥道電耗,節(jié)約了輥子備件費用,年綜合創(chuàng)效約15萬元。
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號