二季度,軋鋼廠堅持低成本戰(zhàn)略不動搖,聚焦“挖潛增效”專項攻關(guān),引導(dǎo)全體干部職工持續(xù)開展技術(shù)改造、創(chuàng)新創(chuàng)效工作,從細(xì)處著手,深挖內(nèi)潛增效益,為生產(chǎn)穩(wěn)定順行提供有力支撐。
巧改導(dǎo)衛(wèi)降低備件費用
在軋制生產(chǎn)過程中,因受加熱爐出爐輥道影響,鋼坯出爐后易偏向行走,進(jìn)入1#軋機(jī)受力不均勻,導(dǎo)致1#軋機(jī)導(dǎo)衛(wèi)進(jìn)口不能良好引導(dǎo)鋼坯直線行走,對導(dǎo)衛(wèi)出口兩側(cè)支臂造成嚴(yán)重磨損,如果在線長期使用,容易造成粗軋中廢,影響生產(chǎn)。為解決此問題,該單位組織技術(shù)人員現(xiàn)場測量,決定利用廢舊中厚板,對報廢出口進(jìn)行改造,同時將導(dǎo)衛(wèi)寬均勻向外延伸,重新加焊緊固導(dǎo)衛(wèi)。改造后,上線使用效果良好,可節(jié)省備件費用1.2萬元。
增設(shè)限位開關(guān)提高設(shè)備壽命
該單位電氣人員在點檢過程中發(fā)現(xiàn)棒三精整B區(qū)成品固定二段鏈電機(jī)出現(xiàn)異常。由于成品固定二段鏈為手動控制,鏈條上的鋼鋪滿后,為不影響生產(chǎn)節(jié)奏,還需操作鏈條前進(jìn),導(dǎo)致固定鏈電機(jī)電流增大,容易造成減速機(jī)齒輪磨損。針對此問題,經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場研究觀察后,決定在成品固定二段鏈末端增加接近開關(guān)限位,當(dāng)鏈條上的鋼鋪滿后,接近開關(guān)檢測到信號,鏈條停止前進(jìn)。改造后,延長了電機(jī)和減速機(jī)使用壽命,降低了維修人員勞動強(qiáng)度,月創(chuàng)效5000元。
巧增隔熱板降低能源消耗
冷床支撐輪是棒材生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備。在生產(chǎn)過程中,冷床支撐輪甘油分配器長期處于高溫環(huán)境中,易出現(xiàn)變形,加之在油品補充過程中,甘油分配器供油點容易堵塞、受阻,影響設(shè)備運行和生產(chǎn)節(jié)奏。針對此問題,該單位組織技術(shù)人員現(xiàn)場勘察,研究討論后決定對冷床甘油分配器進(jìn)行改造,利用廢舊備件自制隔熱板,同時在隔熱板上層鋪設(shè)巖棉,避免設(shè)備直接暴露在高溫環(huán)境。改造后,不僅延長了甘油分配器的使用壽命,而且降低了油品消耗,年創(chuàng)效1.1萬元。
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