寶鋼新型高耐候焊絲用鋼成功應用于高原“綠巨人”
日前,被稱為“綠巨人”的時速160公里動力集中型復興號動車組馳騁青藏高原,拉林鐵路正式通車。在高原“綠巨人”身上,寶鋼自主研制的EW新型高耐候焊絲用鋼獲得成功應用,產(chǎn)品各項性能指標符合要求,獲得中國鐵路總公司高度認可。該產(chǎn)品不僅在國內(nèi)具有開創(chuàng)性,更是全球范圍的首創(chuàng)產(chǎn)品,已申請國際發(fā)明專利2項、國家發(fā)明專利2項。
首鋼冷軋薄板合金化測試方法優(yōu)化改善
近日,首鋼集團檢化驗中心工程師張有為發(fā)現(xiàn),合金化鋼板的檢測方法存在諸多問題:合金化鋼板的批量較多,整個實驗時間用時較長,實驗數(shù)據(jù)易產(chǎn)生數(shù)據(jù)波動,并且還有化學酸溶劑增加檢測成本。
發(fā)現(xiàn)以上問題后,張有為找來班組人員進行配合,經(jīng)過修正后建立了合金化鍍層重量檢測專用方法:現(xiàn)每個樣品的檢測時間由原來的6分鐘縮短至80秒,新方法檢測效率極大提高,避免了數(shù)據(jù)波動,并減少了化學危害與檢測成本。
河鋼邯鋼成功開發(fā)極限厚度酸洗產(chǎn)品
8月4日上午,河鋼邯鋼冷軋廠成功軋制出7.75毫米超大綱規(guī)格380CL酸洗產(chǎn)品。經(jīng)檢驗,產(chǎn)品的酸洗表面質(zhì)量、板形、卷取邊部質(zhì)量等均能滿足市場標準要求,為河鋼邯鋼創(chuàng)造了新的利潤增長點。據(jù)了解,軋制該產(chǎn)品時,該廠優(yōu)化工藝,突破了酸洗機組原設(shè)計6.0毫米的最大生產(chǎn)厚度極限。
本鋼集團自主研發(fā)地質(zhì)鉆機鉆桿用鋼挺進“龍頭企業(yè)”
截至目前,本鋼集團自主研發(fā)出的地質(zhì)鉆機鉆桿用鋼產(chǎn)品已在三一重工、中聯(lián)重科工程機械用鋼集團、徐工集團、山河智能進行小批量試用,用戶反饋良好。這表明本鋼產(chǎn)品在工程機械用鋼“龍頭企業(yè)”實現(xiàn)“零突破”,將為本鋼集團創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟效益和社會效益。
攀成鋼軋制出高強度不銹耐腐蝕無縫鋼管
日前,攀成鋼金堂鋼管分公司成功軋制出12支高強度不銹耐腐蝕無縫管,各項性能指標符合國家標準。
據(jù)悉,這批產(chǎn)品是馬氏體沉淀硬化不銹鋼,力學性能優(yōu)良,加工工藝性好,具有耐腐蝕的特點,可用于海裝、航空航天、飛機零件制造等領(lǐng)域,市場需求量大。
柳鋼中金公司燒結(jié)原料場焦煤受卸區(qū)載荷試車成功
8月6日,中金公司燒結(jié)原料場焦煤受卸區(qū)載荷試車成功。據(jù)悉,由于施工場地和施工難度大的原因,料場的建設(shè)遇到很多困難。在燒結(jié)廠與十一冶、科瑞森等施工單位的協(xié)同努力下,克服重重困難,夜以繼日地進行土建施工和設(shè)備安裝工作,并組織精干力量對膠帶機、堆取料機和振動篩等設(shè)備進行調(diào)校,于8月6日成功實現(xiàn)了受卸料區(qū)卸焦線的首次載荷試車。
新天鐵冷軋料品種開發(fā)取得新突破
7月份以來,為應對普碳鋼市場疲軟、庫存積壓嚴重的不利局面,新天鐵技術(shù)部結(jié)合銷售部和熱軋廠,開發(fā)了供山東新美達科技材料有限公司的冷軋料SPHC-X。截至目前,共軋制SPHC-X板卷8000余噸。
用戶試用后,反饋產(chǎn)品質(zhì)量能滿足使用要求,并將繼續(xù)增加訂單量。
黑龍江加快釋放煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能 力爭全年增量加超330萬噸
近日,黑龍江省采取多項措施加快釋放煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能,全力做好能能源迎峰度夏、冬季保供各項工作。力爭全省全年煤炭產(chǎn)量同比增加330萬噸以上,不斷提高黑龍江省煤炭自給能力。
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